Abouters Blog: 2月 2007

2007年2月24日土曜日

ロボット大集合!! (*^o')/



ようやく学年末試験が終わりましたネ(σ^o^)σ
とりあえず、良かった人も悪かった人も
おつかれさまです。


ここで、イベントのお知らせです。
久留米で『夢のロボット大集合』というイベントが
2/17から始まりました。
そこで、自分達のロボットもお呼びがかかり、
夢のロボットとして出展中です(゜υ゜)
そして、明日2/25(日)は久留米高専のロボットとの
夢のパフォーマンスが行われます。
2002年度優勝マシンの「Flex」、
映画ロボコンに登場した「にょろ」、
山笠ロボット「ヨイトサ」の操作体験ができますので
是非、遊びに来てくださいo(゜∀゜o)
[3/24(土)にもあります]

2007年2月17日土曜日

前半戦終了



最近ネットがつながったりつながらなかったりという嫌な状況に置かれている僕です。
KCTでは試験の前半戦が終わりました。
3年電制は「英語B・歴史」「国語・力学」「情報処理・微分方程式」の試験が終わりました。
残りは「計測工学・微分積分」「物理・ドイツ語」「電気回路・英語A」「電子計算機・電子回路」です。
まだまだ先は長いです。頑張りましょう・・・。

頑張るといえば、日曜日に受験する中学生の皆様も頑張ってください。そして、合格したら是非aboutersのメンバーになってください!待ってま~す\(^o^)/



2007年2月14日水曜日

学年末試験



明日から学年末試験が始まります。高専生にとっては留年がかかったとっても大切な試験です。
試験中の日曜日には一般入試の試験もあるそうですね。中学生の皆さんも頑張ってください!


あばうたぁ~ずは試験中の日曜日に花尾小学校で開催される「花尾博覧祭」にロボットを出展します。
本科生は試験があって大変なので、専攻科の偉大なOBの方々にお願いしています。
花尾博覧祭にはコントローラで動かす二足歩行ロボット「A・SIO」やイルミネーションロボット「くらむぽん」、ロボコン2006地区大会出場ロボット「出前一丁」などを出展します。
是非花尾博覧祭に来てください!お待ちしております!



2007年2月10日土曜日

インターネット



お久しぶりです。
家でネットにつなぐことができなくなってしまい、ずっと更新することが出来ませんでした。
インターネットがないとなかなか大変です。。。
かなり依存していたんだということに気付かされました。

さて、うちの学校はもうすぐ試験です。これで進級出来るかが決まるので頑張りましょう!


2007年2月4日日曜日

2月3日は~



はい、節分ですね~
今日は朝から全メンバーでの会議でした。で、昼から豆まき!
さぁ鬼チームと福チームに分かれて豆まき大会です。鬼チームは豆に当たらないようひたすら逃げて・・・って絶対よけられない(-_-;)
そんなこんなで楽しい土曜日でした。
もちろん昼からは作業はしましたけどね、イベントの。
トベル茸はどうやら出展できそうにありません、ちょっと故障中で・・・残念・・・

2007年2月2日金曜日

卵が割れる・・・・・・・・・・しくしく



卵を地上5,000mmから落としたらどうなるだろうか。。。。
もちろん卵は割れるだろう。

しかぁ~し、割れない方法が一つだけある。
それは・・・・・・・・・・・・・・・・

「 パッケージを作ること 」
紙のみで、卵を包むパッケージを作り、卵を守るのが今回の課題であり、
授業である。成功すれば卵かけご飯 ♪♪

3時間かけて出来ましたのがこれ↓

まったっくパッケージに見えない・・・・・・・しくしく
これは二つを合わせる事で12面体にし、中真に卵を入れます。
形を12面体にすることによりどの方向にも均一に
力が分散するシステム♪♪

そして運命の時、投げるのは制御情報科の古野先生!!
いざ投げる・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「ぐしゃ・・・・・・・・・・」

・・・・・・・・・・・・はい、残念!!
まぁ、フツーに割れました。。。。。。。。。しくしく
敗因は固めすぎて、落下の衝撃が直に卵に伝わったと思います。
まぁ、卵かけご飯の夢が潰えたわけで・・・・・・・・・

まぁ北九州高専の授業はこんな感じでたのしいですよ♪♪
皆さんも一度試してみては・・・・・・・・・・・!!

追伸

北九州高専の推薦を受けた方々お疲れさまです。
ポスターをご覧いただけましたでしょか!!
A・SIOと人のコラボ♪♪
これを見てロボコンに入って頂けたら幸いです。
見てない人のために↓

2007年2月1日木曜日

跳べる…だけ



ロボコン2006、”勝さん”チームの縄跳びマシン”トベル茸”です。
今度の久留米で開催されるイベント用に修理&改良してたんですが…
わけあって跳べない状況になってしまいました(^_^;;)
本来ならモーターを使って、真ん中のギヤで脚のラックを動かして跳ぶんですが…現在の状況は上の写真を見れば分かるかと思います…はぁ、搬出は九日だって言うのに…